一、項(xiàng)目提出的背景及改造的必要性
(一)項(xiàng)目背景
部分老風(fēng)場現(xiàn)有機(jī)艙無加熱及通風(fēng)散熱系統(tǒng),夏季機(jī)艙溫度高,可達(dá)40℃以上,散熱不良。由于變頻柜為全密閉結(jié)構(gòu),機(jī)艙溫度高,會新一步導(dǎo)致變頻器機(jī)側(cè)IGBT溫度超過限值90℃,報高溫故障。冬季機(jī)艙無加熱系統(tǒng),機(jī)艙溫度低,容易報低溫故障,降低了風(fēng)機(jī)可利用率。
我公司為了提高生產(chǎn)效率,為保障風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,針對機(jī)艙溫度控制存在的問題進(jìn)行調(diào)研、拿出切實(shí)可行的解決方案。
(二)進(jìn)行技術(shù)改造的必要性
風(fēng)機(jī)溫度檢測是風(fēng)機(jī)重要組成部分,具體包括機(jī)艙溫度檢測,機(jī)艙柜內(nèi)溫度檢測,發(fā)電機(jī)定轉(zhuǎn)子繞組溫度檢測,增速機(jī)齒輪箱溫度檢測,變頻柜冷卻系統(tǒng)溫度檢測等。由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)主要部件均在機(jī)艙內(nèi),機(jī)艙溫度環(huán)境不良,會導(dǎo)致上述各部件溫度值偏高或偏低,造成溫度故障停機(jī)。
冬季機(jī)艙無加熱系統(tǒng),機(jī)艙溫度低,容易報低溫故障,降低了風(fēng)機(jī)可利用率。諸多問題導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電機(jī)組頻繁報故障,影響生產(chǎn),嚴(yán)重威脅著機(jī)組的運(yùn)行安全。
因此有必要增加風(fēng)機(jī)機(jī)艙通風(fēng)散熱系統(tǒng)及風(fēng)機(jī)機(jī)艙加熱系統(tǒng)。
二、施工發(fā)難
加裝機(jī)艙通風(fēng)散熱系統(tǒng),采用獨(dú)立溫控器加軸流風(fēng)機(jī)的方式構(gòu)成。軸流風(fēng)機(jī)風(fēng)量10000m3/h,功率0.75kw,230V兩相供電。
加裝機(jī)艙加熱系統(tǒng),機(jī)艙溫度低時運(yùn)行,機(jī)艙加熱系統(tǒng)采用獨(dú)立溫控器加熱風(fēng)加熱器的方式構(gòu)成。加熱系統(tǒng)由兩臺功率為5kW的帶溫控器的加熱一體機(jī)組成,采用400V三相供電。
(一)改造后預(yù)期達(dá)到的效果
明顯改善機(jī)艙內(nèi)溫度環(huán)境,夏季時使機(jī)艙溫度控制在30℃以下。冬季時,可使機(jī)艙溫度保持在0℃以上。杜絕風(fēng)機(jī)系統(tǒng)報機(jī)艙溫度故障,夏季時,降低增速機(jī),變頻柜,發(fā)電機(jī)等發(fā)熱部件的表面溫度。
三、綜合效益分析
風(fēng)機(jī)機(jī)艙溫度控制技改后,能明顯改善機(jī)艙溫度,尤其是夏季溫度高時,降低艙內(nèi)溫度,降低增速機(jī),發(fā)電機(jī),變頻柜等主要發(fā)熱部件溫度,減慢因溫度高導(dǎo)致的器件老化,延長器件壽命,提高風(fēng)機(jī)可靠性。對于風(fēng)機(jī)的維修維護(hù),也能給護(hù)工人員更合適的工作環(huán)境,提高維護(hù)效率,降低因風(fēng)機(jī)溫度高或低導(dǎo)致的故障,提高風(fēng)機(jī)可利用率,保障風(fēng)機(jī)運(yùn)行安全,提高發(fā)電量。
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